球磨機入磨粒度由原來的一12mm占65%提高到93%以上。一次磨礦介質采用O120mm低鉻鑄球,從磨礦效果看,粒度一0.074mm一分溢約占5O%、球排占26%~29%。為達到高臺時條件下進一步通過磨礦產品細度穩定產品質量的目的,在3系列分別進行了采用100和110mm鋼球的試驗,與其進行對比的為系列仍采用120mm鋼球。試驗時磨礦分級設定的自控參數系列基本相同。
100mm的鋼球頂球試驗共取樣品18批。試驗期間球磨的人磨粒度一12mm占95.94,一0.074mm占8.86,從入磨粒度組成看,考查期間處理礦石粒度較細,破碎產品粒度比較穩定。試驗期間的具體指標見表1。
考察期間原礦處理干量3和4系列分別為48816和48002t,實際月生產平均臺時效率分別為74.35、75.17t/h,處理量4系列略高于3系列。球耗3、4系列分別為0.512和0.594kg/t原礦,球耗相差0.072kg/t原礦。100mm鋼球質量較好,系列在檢修時充填率為球磨機套筒上360mm;而系列檢修時充填率亦為球磨機套筒上360mm;兩個系列的充填率均較高,達到了技術標準上限。
從上述數據看,球徑變為100mm后,球排粒度明顯改善,研磨效果得到加強,但沖擊力有所減弱,磨礦時間長。從生產實際看,3系列電耳值偏低,經常發生漲肚現象,臺時效率難以提高;4系列經試驗還可提高臺時效率3%~5%,但溢流一0.074mmm粒度低于50%。因此綜合考慮,
工業試驗表明,采用100mm代替120mm的低鉻鑄球對球排粒度有一定的改善,但對提高一次分級溢流粒度效果不明顯,特別是在提高臺時設定值后,易發生漲肚現象;說明采用100mm低鉻鑄球后延長了磨礦時間卻限制了磨機的通過能力。其主要原因是受磨機直徑限制,磨礦介質尺寸縮小后沖擊力減弱,對7mm以上顆粒磨礦粉碎效果差造成的。因此,從提高處理能力的角度考慮,100mm低鉻鑄球不適合作為3200mm×3100mm格子型球磨機填充介質。
從試驗數據分析來看,采用0110mm代替120mm低鉻鑄球在球耗基本相同的條件下對球排粒度、溢流粒度、分級效率、磨礦效率等生產指標均有明顯改善。說明采用110mm低鉻鑄球后提高了接觸面積、延長了磨礦時間,并對提高磨機的處理能力沒有影響。同時,與120mm低鉻鑄球的系列試驗指標相比,優勢明顯,能夠在高臺時的條件下生產并取得較好的生產技術指標。
鞏義市瑞光金屬制品有限責任公司
張經理:13938291800
固定電話:0371-64359668
郵箱:2441079204@qq.com
公司地址:河南省鞏義市石河路北段